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無機(jī)陶瓷膜處理軋鋼乳化液廢水的研究
冶金鋼鐵企業(yè)冷軋過程中,為了消除冷軋時(shí)產(chǎn)生的變形熱,需用乳化液進(jìn)行冷卻和潤(rùn)滑。乳化液主要由質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%~10%的礦物油或動(dòng)植物油、乳化劑、抗氧化劑和純水組成。由于乳化液成分復(fù)雜,性質(zhì)穩(wěn)定,含油質(zhì)量濃度一般在2~15 g /L,其中的乳化油除去難度較大。對(duì)于含油乳化液廢水處理方法一般有物化法、化學(xué)法、生化法、膜分離法4 種。目前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)鋼鐵廠采用化學(xué)法,其缺點(diǎn)是破乳效果差,出水油質(zhì)量濃度在100~500mg /L,不能達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。進(jìn)口有機(jī)膜裝置存在的問題是設(shè)備價(jià)格高,膜管壽命短,處理效果不穩(wěn)定。筆者著重介紹了無機(jī)陶瓷膜處理冷軋乳化液廢水的方法,該法具有操作穩(wěn)定,通量較高,出水水質(zhì)好,正常工作時(shí)不消耗化學(xué)藥劑等優(yōu)點(diǎn)。
1 工藝流程
研究采用的工藝流程如圖1。

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設(shè)備膜面積為4.2m2,采用21 根19 孔多通道膜管串聯(lián),膜管通道直徑4 mm,膜管長(zhǎng)度1 m。乳化液從循環(huán)箱內(nèi)經(jīng)循環(huán)泵輸送進(jìn)入無機(jī)陶瓷膜管內(nèi),在壓力的推動(dòng)下,乳化液在膜表面進(jìn)行滲透,滲透水可直接排放或回用,濃縮液返回循環(huán)箱繼續(xù)處理。連續(xù)運(yùn)行72 1 后,停機(jī)清洗。
2 研究結(jié)果
2.1 膜通量與膜面流速的關(guān)系:圖2 是膜通量和膜面流速的關(guān)系。

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從圖2 中可以看出,膜通量基本與膜面流速呈線性關(guān)系。這說明在一定的壓差條件下,沒有形成凝膠層的污染,膜通量主要受濃差極化現(xiàn)象的影響。從運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和凝膠層的污染兩方面來考慮,選擇膜面流速為3.5m/ S 較為合理。
2.2 過濾壓差與膜通量的關(guān)系:過濾壓差即膜管入口和出口的平均壓力與滲透?jìng)?cè)的壓力之差,在膜過濾過程中為傳質(zhì)推動(dòng)力。圖3是膜通量和過濾壓差的關(guān)系。

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膜通量隨過濾壓差增大而略有增大,隨著過濾壓差繼續(xù)增大,膜通量下降。這是由于壓力的作用,凝膠層中的油滴被壓入了膜孔中,從而導(dǎo)致了膜的污染和通量的下降。研究結(jié)果表明,在過濾壓差< 0.15 Mpa時(shí),截留率基本上不變。過濾壓差> 0.15 Mpa 時(shí),截留率下降。因此,過濾壓差選擇在0.08 ~ 0.15 Mpa 較為合理。
2.3 膜通量與溫度的關(guān)系:在運(yùn)行過程中,在一定的溫度范圍內(nèi),提高運(yùn)行操作溫度,膜通量會(huì)隨溫度的升高而增大。當(dāng)運(yùn)行溫度超過60 C時(shí),膜通量增加值減緩,再繼續(xù)升高溫度意義不大。從研究結(jié)果可知,較高的溫度對(duì)過濾是有利的,同時(shí)考慮運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,較適宜的過濾溫度為30 ~ 50 C。圖4 為在一定的流速及過濾壓差下,溫度對(duì)膜通量的影響。

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在30 ~ 65 C的溫度范圍內(nèi),膜通量與過濾溫度基本呈線性關(guān)系。
本研究通過現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行考核,設(shè)備運(yùn)行正常,操作條件得到了優(yōu)化,清洗周期初步確定為3 c,清洗后膜通量均能較好地恢復(fù),長(zhǎng)期運(yùn)行平均膜通量為80L(/ m2˙1)左右,出水油質(zhì)量濃度 < 50 mg / L,油截留率> 98%。回收油的品質(zhì)高,在運(yùn)行過程中不產(chǎn)生含油污泥及二次污染。
2.4 有關(guān)技術(shù)指標(biāo)比較:(1)陶瓷膜(50 nm 與4 nm)與進(jìn)口20 nm 有機(jī)膜處理乳化液廢水效果比較見表1。

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從表1 可知,50 nm 陶瓷膜乳化液處理效果同進(jìn)口有機(jī)膜基本相同;4 nm 陶瓷膜截留效果和滲透通量均優(yōu)于50 nm 陶瓷膜和國(guó)外KOCH 公司的有機(jī)超濾管(型號(hào)ABCOR10HFM- 251 - FVO)的出水值,4 nm 陶瓷膜適用于冷軋廢乳化液超濾處理。(2)運(yùn)行能耗、壓力、溫度和pH 的比較(處理量為1 m3 / 1)見表2。

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表2 表明,陶瓷膜的通量是有機(jī)膜的1.6 倍,每處理1 m3 的乳化液的能耗僅為進(jìn)口有機(jī)膜的1 / 3,運(yùn)行溫度高,適應(yīng)任何p~ 范圍及任何有機(jī)溶劑,對(duì)于陶瓷膜的清洗,可用強(qiáng)酸和強(qiáng)堿進(jìn)行處理,膜通量恢復(fù)快,膜再生容易。而有機(jī)膜受到p~ 的限制,清洗困難,膜通量恢復(fù)慢,膜再生時(shí)間長(zhǎng)。2.5 不同孔徑陶瓷膜管截留效果比較50 nm 與4 nm 陶瓷膜管去除COD 及油的效果比較見表3。

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表3 說明,4 nm 的陶瓷膜管的截流效果優(yōu)于50 nm 的陶瓷膜管,但均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
3 主要影響因素
(1)料液濃度的影響。因工廠實(shí)際操作過程為濃縮過程,因此必須考察進(jìn)料液濃度對(duì)過濾通量的影響,料液濃度的增加,滲透通量有所降低。當(dāng)料液質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1.7%增大到6%左右, 滲透通量可下降40%,但隨濃度進(jìn)一步增大,通量下降趨勢(shì)減緩,這說明在實(shí)際操作中可進(jìn)一步濃縮原液。(2)操作溫度的影響。一般而言,以濃差極化為主的膜過濾過程中,膜通量隨操作溫度的升高而增大,圖4 給出的是操作溫度與膜通量的關(guān)系,可見隨著溫度的升高,膜通量基本呈線性增大。由此認(rèn)為該體系中濃差極化污染占主導(dǎo)地位,因濃差極化是可逆的污染過程,在操作中可以通過高流速等改變流體在膜通道中的流動(dòng)方式減緩膜通量的降低。(3)膜面流速的影響。由前面的分析可知,膜面流速對(duì)膜通量會(huì)有影響,結(jié)果見圖2??梢妼?duì)已是湍流狀態(tài)下的過濾,再提高流速對(duì)膜通量無利,反而使通量降低,這是因?yàn)榱魉龠M(jìn)一步提高使得沉積在膜面的污染物的粒徑變小,盡管污染層變薄,但變致密,使?jié)B透阻力增大,通量降低。認(rèn)為3.5 m/ S 的膜面流速較為合適。(4)過濾壓差的影響。由圖3可知,在過濾壓差< 0.15 Mpa 時(shí),膜通量與過濾壓差基本呈線性關(guān)系,在此階段通量與流速和壓差的關(guān)系均可重復(fù),隨著操作壓力的增大滲透通量也增大。當(dāng)過濾壓差>0.15 Mpa 時(shí),隨著操作壓力升高,通量反而下降。這說明在此階段,由于壓力作用,凝膠層中的油滴被壓入了膜中,從而導(dǎo)致了膜污染和通量的下降,尤其是在起始階段,高的過濾壓差會(huì)導(dǎo)致通量大幅度下降,使膜的清洗困難。結(jié)合膜通量與清洗過程,認(rèn)為過濾壓差為0.15 Mpa 較為適宜。
4 運(yùn)行成本初步分析
以每h 處理1 m3 乳化液廢水進(jìn)行計(jì)算。成本分析見表4。顯然,國(guó)產(chǎn)無機(jī)陶瓷膜設(shè)備的指標(biāo)均優(yōu)于進(jìn)口有機(jī)膜設(shè)備。
5 結(jié)論
(1)無機(jī)陶瓷膜乳化液處理設(shè)備可長(zhǎng)期運(yùn)行,具有操作簡(jiǎn)單,處理效果好,國(guó)產(chǎn)無機(jī)陶瓷膜裝置相對(duì)進(jìn)口有機(jī)膜裝置有以下優(yōu)點(diǎn):使用范圍廣,可在高溫和各種pH及腐蝕環(huán)境下運(yùn)行;再生性能好,運(yùn)行成本低;較高的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,膜通量是進(jìn)口有機(jī)膜通量的1.6倍;油截留率為99%,COD去除率為98%;操作、維護(hù)方便,使用壽命較長(zhǎng);占地面積小,投資省。
(2)采用國(guó)產(chǎn)無機(jī)陶瓷膜處理冷軋含油乳化液廢水既可行可靠又經(jīng)濟(jì),在主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上與國(guó)外同類技術(shù)相比有較大的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),完全可替代進(jìn)口超濾設(shè)備。
(3)無機(jī)陶瓷膜處理冷軋含油乳化液廢水是切實(shí)可行的。從運(yùn)行效果和出水指標(biāo)上來看,4 nm 的陶瓷膜(膜材料為ZPO2)的截流率優(yōu)于50 nm 的陶瓷膜。目前國(guó)產(chǎn)無機(jī)陶瓷膜裝置處理軋鋼冷軋含油乳化液廢水的技術(shù),在國(guó)內(nèi)已用于寶鋼、武鋼、昆鋼、邯鋼等軋鋼系統(tǒng)的乳化液廢水處理。通過生產(chǎn)實(shí)踐證明國(guó)產(chǎn)無機(jī)陶瓷膜處理乳化液廢水的技術(shù)是切實(shí)可行的,并取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。